從河北鋼鐵集團邯鋼獲悉,日前該廠自動化部按照節能減排要求,先后對邯鋼新區煉鐵廠2號高爐助燃風機、冷軋廠電鍍鋅線風機等大型用電設備實施變頻改造,減少設備損耗,降低故障率,僅此兩廠風機變頻改造,年可節約費用達214萬元。
據介紹,邯鋼新區煉鐵廠2號高爐崗位操作人員通過設定風機出口壓力、調節進口風門開度調節風量,發現風機在負荷低時耗電量大,有很大的節能空間。該部對兩臺風機實施改造,加裝一臺高壓變頻器,采用一拖二方式,控制兩臺風機運轉。
改造后,風機調控更加簡潔、可靠、靈活,調節精度有很大提高。每臺風機用電量減少20%,年可節省電費152.64萬元。
據了解,該集團冷軋廠電鍍鋅線2號鍍后冷卻風機、熱鍍鋅線鈍化烘干電機和彩涂線焚燒爐廢氣風機均采用軟啟動,風機額定風量遠大于實際所需風量,造成浪費。該部在不改變原風機和電機部分情況,加裝變頻控制柜,組織施工、編程和改造接口,實現本地和遠程兩種風機控制方式。
目前,3臺風機節電率分別為57.8%、47%和48%,年可節約電費61.5萬元。
據自動化部有關方面技術人員講,改造后的電動機啟動電流從零開始平滑上升,避免工頻啟動時大電流對電動機、電纜及開關的沖擊,延長電動機等的使用壽命。變頻運行時,風機入口擋板全開,減輕了風道振動和磨損,同時也大大減少擋板維護量。
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