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鋼鐵工業節能減排情況與潛力分析
來源:中國節能產業網 時間:2016-7-7 16:03:24 用手機瀏覽

多年來,我國鋼鐵工業能耗增幅遠低于鋼產量的增幅,說明我國鋼鐵工業節能工作不斷取得新進展。在環保壓力下,我國鋼鐵工業的環保指標也得到改善。總體而言,我國鋼鐵工業的節能環保工作尚有潛力可挖。

1、能源利用水平提升

2015年鋼協會員單位能耗總量為28597.16萬噸標準煤,比上年下降6.00%。噸鋼綜合能耗為571.85kgce/t,比上年降低2.13%;鐵鋼比下降0.0099,是噸鋼綜合能耗下降的重要原因。

2015年鋼協會員單位產鋼63358.13萬噸,比上年下降1.92%;鋼協會員單位能耗降低6.00%,能源消耗降幅高于鋼產量降幅4.08%,說明重點鋼鐵企業節能工作取得了很大成績。其中,2015年鐵鋼比為0.8601,比上年降低0.0099,有利于噸鋼綜合能耗的降低。

2015年地方鋼鐵企業鐵、鋼的產量比2014年分別降低19.76%、3.82%,均低于重點鋼鐵企業的增長速度,使我國鋼鐵企業產業集中度得到提高,有利于我國鋼鐵工業結構優化、能耗降低、冶金設備的大型化發展等。

2015年鋼協會員單位各工序能耗現狀見表1~表3。從表1~表3可以看出,2015年與上年相比,鋼協會員單位噸鋼綜合能耗,燒結、煉鐵、轉爐和鋼加工工序能耗均得到下降。這是鋼鐵企業節能工作所取得的新成績。部分鋼鐵企業的部分指標已達到或接近國際先進水平,特別是噸鋼耗新水的指標創出歷史最好成績。各企業之間節能工作發展不平衡,生產條件和結構也不一樣,企業之間的各工序能耗最高值與先進值差距較大,說明我國鋼鐵企業還有節能潛力。

2015年鋼協會員單位的鋼材產量占全國鋼材產量的54.24%,其鋼加工工序能耗為58.00kgce/t,比上年下降1.14kgce/t。我國一些大型鋼鐵企業鋼加工深度不斷延伸,使鋼加工工序能耗變化較大。鋼材的品種分為板、管、絲、帶、型、涂鍍和深加工,又可分為熱軋、冷軋、涂鍍層、冷拔和擠壓等生產工藝。因此,企業之間籠統進行軋鋼工序對標,出現因軋鋼品種和軋機類型的不同,工序能耗值差距較大的現象。對標,要根據不同鋼材的品種進行具體分析。一般來講,生產簡單建筑用鋼產品的能耗較低,加工程度越深能耗越高。從表3可看出,熱軋無縫管以后的7個品種能耗比2014年均有不同程度的上升。這說明鋼材加工深度越高,能耗越高,環保要求高,也會使能耗升高。

2015年鋼協會員單位用水總量增加1.95%,取新水總量降低4.04%,重復用水量提高2.10%;噸鋼耗新水為3.25m3/t,比上年減少0.10m3/t。2015年鋼協會員單位噸鋼耗新水低于3m3/t的企業有35家。噸鋼耗新水較低的企業,一般是中小規模企業,產品比較單一,生產工藝較簡單。

總體評價,目前我國鋼鐵工業能耗總體水平與國際先進水平相比,差距在10%左右。

2、環保指標得到改善

燒結煙氣治理有進步。目前,我國燒結煙氣脫硫設備有640多套,80%是濕法,約有一半設備沒有達到國家規定的排放指標,有60%是采用石灰石膏法。國家已提出對煙氣要脫硝,單純脫硫已不行了,這方面的工作還要深入發展。我國已成功開發出活性炭煙氣治理的技術裝備(永鋼、前進鋼鐵和包鋼已開始應用),價格比引進的低60%以上,可實現脫硫、脫硝、脫二口惡英,以及脫除重金屬,應大力推廣。

固體廢棄物產生量及利用率各有所下降。因2015年鋼鐵產量比上年下降,鋼鐵渣產生量得到下降:鋼協會員單位高爐渣產生量為19258.98萬噸,比上年下降1.72%;鋼渣產生量為6874.83萬噸,比上年下降3.85%;含鐵塵泥產生量為3343.67萬噸,比上年下降3.26%。

2015年鋼協會員單位高爐渣利用率為98.34%,高爐渣利用量比上年減少0.18萬噸;鋼渣利用率為95.94%,鋼渣利用量比上年減少0.81萬噸。

水污染治理有明顯進展。2015年鋼協會員單位廢水的總量、化學需氧量、氨氮、揮發酚、氰化物、懸浮物和石油類的排放量分別下降10.87%、25.70%、25.32%、24.68%、0.79%、33.11%和31.39%。此外,一些焦化企業實現了廢水零排放。

廢氣污染物排放得到降低。2015年鋼協會員單位廢氣的主要污染物排放量得到下降,其中SO2、煙塵、工業粉塵排放量分別下降24.30%、3.94%、3.99%。

3、節能環保潛力須深挖

我國鐵鋼比高是鋼鐵工業噸鋼綜合能耗高的主要原因。短期內我國廢鋼資源供給不會得到緩解,電爐鋼生產規模也不會有較大的發展。這是我國鋼鐵工業能耗高于國外的主要原因。

降低煉鐵燃料比是鋼鐵聯合企業節能工作的重點。鋼鐵企業用能結構中有80%以上是煤炭。高爐煉鐵能耗占鋼鐵聯合企業能源消耗的49.4%,高爐煉鐵用能的78%是來自碳素(即焦炭和煤粉)燃燒。因此, 鋼鐵聯合企業高爐燃料比高低是影響企業節能工作成績的最大因素。國際先進水平的燃料比低于500kg/t,而據統計,2015年我國只有6座高爐燃料比低于500kg/t。降低煉鐵燃料比是鋼鐵聯合企業節能工作的重中之重,必須下大力氣抓好此項工作。

抓好各工序的二次能源回收利用。總體而言,我國鋼鐵企業還有30%左右的二次能源沒有得到回收利用,國外已在50%以上(新日鐵為92%)。要對每個企業有關工序的具體情況進行具體分析,找出差距才能科學地開展回收利用工作。

加強鋼鐵企業用水和節水工作。一是企業要消滅直排水,實現優化供水,根據各工序、各設備對水質和水量的需求,采用不同方式的供水方式;采用多級、串級供水,可有效地提高水的利用效率。二是提高水的利用效率,優化污水處理工藝技術:對不同質量的污水,采用不同的處理工藝和技術,處理后的水給不同的用戶,可有效地提高水的循環利用率,同時大大減少污水處理量。三是積極推廣應用少水或不用水的工藝技術裝備,實現多元化取水(雨水、城市污水、礦井水、海水等),多回收蒸餾水。

優化發電技術的應用。因電力的當量值太低,一些技術改造項目的節能量偏低,經國家同意,在項目可行性報告中使用電力折標準煤系數0.352kgce/kWh的數據。為提高能源利用效率,寶鋼的CDQ考核按蒸汽數值,而不用發電量計算。因為蒸汽轉換為電,要損失一部分能量。我國已建成的燒結煙氣余熱回收裝置有160多套,基本都沒有達到設計能力。因為設計選取的煙氣溫度和氣量是理想狀態,實際燒結生產與之有差距,造成發電量不能達標。對此,系統要進行補氣。此外,不再鼓勵企業建設CCPP裝置,特別是使用焦爐煤氣發電。因為煤氣—蒸汽—發電的能源利用效率在32%左右,燃氣輪機最高在45%,煤氣的利用效率太低。鼓勵用高爐煤氣去煉焦,焦爐煤氣去生產甲醇或天然氣,經濟效益最大。
   


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